在磴口县金牛煤电有限公司轰鸣的厂房里,总能见到一个手持仪器,专注地检查着热控设备的身影,这人便是吕广海。扎根生产一线34年,他从青涩学徒成长为行业“问诊专家”,守护着电厂的“眼睛”“大脑”和“手脚”,让热控设备安全、精准运行,为千家万户输送光明与温暖。今年4月,吕广海被评为自治区劳动模范。
热控设备是火电厂的“神经中枢”,测控仪表监测状态,控制系统发号施令,执行设备精准动作。吕广海深知,一个细微故障都可能引发安全事故。一次,汽轮机ASP电磁阀故障,ASP油压高报警,更换线圈后故障虽暂时消除,但他敏锐察觉隐患未除。在对设备进行系统性分析后,他发现AST电磁阀因长期带电、缺乏散热导致线圈烧毁。于是,他创新性地将机加工刀具冷却装置引入,为电磁阀装上“空调”,彻底解决了这一“顽疾”。
随着机组老化,热控设备故障频发:DCS控制系统硬件失灵导致机组停运、抽汽逆止门控制阀密封圈漏气威胁汽轮机安全……面对这些“拦路虎”,吕广海化身“技术侦探”,他带领团队抽丝剥茧,完成汽轮机抽汽逆止门电磁阀换型、磨煤机风量测量装置改造等10余项关键设备升级。2022年,他与团队一起对国产DCS进行精心分析调研,顺利实施进口DCS的国产化替代,既降低了投入费用,也提高了设备可靠性,彻底解决了DCS硬件失灵危及机组安全运行的问题。
当环保设备故障频发、烟气监测数据失准成为电厂发展的“绊脚石”。吕广海独创“数据追踪法”,利用DCS历史记录功能,锁定问题根源——DCS硬件配置不合理。他立即与厂家沟通,配合厂家调整参数、优化配置,让环保设备重获“健康”。针对烟气监测失准,他组织团队自学设备原理,提出改进方案,让监测数据误差从15%降至2%,助力电厂实现环保达标排放。
供热计量不准,导致公司与用户纠纷不断,吕广海通过研究原供热表计,发现存在设计缺陷,自行重新设计选型、指导安装,不仅化解了矛盾,而且挽回了120多万元损失;面对AGC性能不达标被电网考核的难题,他带领团队反复讨论研究,选择最优改造方案,让机组“跑”得更快更稳,累计获得电网奖励3000多万元。这些数字背后,是他对每个细节的极致追求。
从青葱岁月到华发渐生,吕广海用34年的坚守诠释着新时代产业工人的工匠精神。他用创新思维攻克技术难关,以责任担当守护万家灯火,让平凡的热控岗位绽放出璀璨光芒,成为火电厂最可靠的“安全卫士”。